基于納濾技術深度處理燃煤電廠脫硫廢水試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、燃煤電廠煙氣脫硫過程中產生的脫硫廢水主要采用三聯(lián)箱處理工藝,其出水含有大量的鈣鎂離子等,含鹽量高達2%-4%,對環(huán)境有一定的危害。本文進行了化學軟化-納濾技術深度處理燃煤電廠的脫硫廢水試驗研究,并進行了日處理能力7噸的脫硫廢水處理裝置的中試試驗研究。
  傳統(tǒng)的三聯(lián)箱工藝的出水含有大量的鈣鎂離子等,本文研究四種常用的化學軟化工藝,試驗結果表明,氫氧化鈣-硫酸鈉-絮凝-碳酸鈉-絮凝的化學軟化工藝高效且經濟,可以將廢水中的鈣離子降至≤

2、100 mg/L、鎂離子降至≤30 mg/L。藥劑投加成本為10.7元/噸。在化學軟化工藝中添加了絮凝,改善了化學軟化過程中反應生成沉淀物的沉降性,加快沉淀速度,減少沉淀池設計尺寸,有效節(jié)約設備的前期投資費用。
  其次考察了NF-270、NF90、ESNA3三種納濾膜,從通量、分鹽效果、脫鹽效果等方面考察三種膜特性。試驗結果表明,在0.5 MPa操作壓力下,NF270、NF90、ESNA3膜通量穩(wěn)定在17.06和12.46、8.

3、85L/m2·h,出水氯化鈉純度可以達到93.53%、90.21%、97.09%,從分鹽效果方面考慮,試驗最終選定ESNA3納濾膜作為脫硫廢水處理用膜。
  之后本文研究了納濾深度處理脫硫廢水,通過小試試驗分析了廢水硬度、納濾運行參數(shù)、硫酸根含量等對納濾處理效果的影響。試驗結果表明,以經過化學軟化處理過的脫硫廢水為原水,在試驗運行10h后,膜通量可以穩(wěn)定在25 L/m2·h、產水電導率穩(wěn)定在25 mS/cm,說明化學軟化處理符合納

4、濾進水要求。運行壓力對硫酸根和氯離子截留率影響較小,出水氯化鈉純度≥97.5%,對通量影響較大,較高的壓力可以增大膜通量。在總離子濃度不變的條件下,硫酸根離子的濃度變高,則納濾膜對氯離子的截留率變低。
  最后,根據(jù)化學軟化處理工藝和納濾的試驗結果,進行了日處理≥7噸的脫硫廢水中試處理裝置的設計及中試試驗。裝置采用化學軟化-納濾相組合的工藝。結果表明,經過軟化后的脫硫廢水總硬度≤100mg/l,pH≤10,電導率≤45 mS/cm

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